- 雷欣慧;常素林;张冬冬;
油藏的采收率是由黏度、毛管力、重力、注气速度、产油量、油气密度差、油气相对渗透率、油的黏度和其他控制参数决定的。对这些参数的风险分析能够确定它们在重力泄油提高采收率(EOR)过程中的相对优势。对不同控制参数相互作用的分析是通过控制驱替进程的比例组合来进行的。研究了这些定标组间的函数关系,以及它们对混相气驱重力泄油EOR的影响,评估各比例组综合作用对油藏采收率的影响。通过油藏数值模拟分析展现各个无量纲比例组的有效组合对重力泄油EOR的作用。
2010年03期 v.26;No.220 6-9页 [查看摘要][在线阅读][下载 206K] [下载次数:182 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:2 ] - 冯炜;古志斌;夏勇;刘大伟;刘攀;谢思宇;施雷庭;朱珊珊;
油田试验已经证明可以通过注入胶态分散凝胶(CDG)来提高原油采收率。这些试验的油藏特征表现出渗透率高、非均质性强和注入水的矿化度低等特征。在非均质油藏中应用CDG方法,提高原油采收率归结于改善水驱的波及效率。当前的研究介绍了CDG在高矿化度油藏特别是在北海油田的应用。较早涉及到CDG的实验室研究和油田试验都是在低的油藏温度和注入水矿化度(约5000μg/g)条件下进行的。这项研究涉及到较高的实验温度(85℃)和较高的矿化度(约35000μg/g)。交联结束后的CDG溶液黏度比相应的聚合物溶液黏度低,但它在高温下却比相应的聚合物溶液更稳定。在油田试验之前,室内研究了几组岩心流动实验为其提供准备。注入的CDG有效地增加了原油的采出程度。在线性流的岩心实验中,水驱后平均40%的剩余油通过注入CDG被采出,微观的分流机理可解释这些结果。CDG作为提高采收率方法之一,既能起到微观分流作用,又能提高宏观波及能力。
2010年03期 v.26;No.220 10-12+25页 [查看摘要][在线阅读][下载 183K] [下载次数:185 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 赵越;金佩强;杨克远;
Buffalo油田位于南达科他州西北,是实施高压注空气(HPAI)项目最早的油田。1977年中期,意识到在一次采油过程中产量迅速递减,经营者实施了一个IOR方案,包括实验室试验、可行性研究和先导性注空气能力试验。1978年9月组建了原来的3.5个区域的Buffalo Red Riv-er单元(BRRU)。1980年将该单元扩大到了9个区域,1981年5月扩大到了12个区域。在BRRUHPAI项目成功的基础上,1983年6月组建了30.5个区域的南Buffalo Red River单元(SBRRU),并且在1985年开始见到注空气效果。此外,在BRRU和SBRRU HPAI项目成功的情况下,组建了7个区域的西Buffalo Red River单元并且于1987年11月开始注空气。总结了3个项目的动态和注空气近30年后经营者获得的所有经验。几乎涉及了开始作业以来全部作业的各个方面;讨论了一般的管理实践、遇到的技术和作业挑战、注入和生产设备以及完井实践;还包括注空气增油量的估算以及如何随着时间改变空气用量。到目前为止,Buffalo油田的3个HPAI项目连续在商业上获得成功。在最近3年,在40多口老垂直井中钻了水平侧向井段以提高产量、有效利用油藏累积能量和提高波及效率。不可能在老垂直井中钻水平注入井段,因为裸眼侧向井段穿过了一个孔隙层,该层会把一些注入空气送入非产层。
2010年03期 v.26;No.220 13-18页 [查看摘要][在线阅读][下载 297K] [下载次数:179 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:8 ] |[阅读次数:1 ] - 余唐;熊伟;
火烧油层技术在稠油油藏中的应用早在上个世纪早期就已经开始了,如今研究重点放在了确定能够维持燃烧前缘的最小空气流量上面。得到的最小空气流量将用于设计空气压缩机的规模。Nelson和McNeil对稠油油藏的最小空气流量做过研究,但在轻质油藏中的燃烧机理不同于稠油油藏,通常轻质油藏中的燃烧前缘不如稠油油藏中的稳定,因此最小空气流量的确定方法又有所不同。本文使用热采模拟器来确定最小空气流量,在模拟之前,做了高压变温氧化实验来确定火烧参数。模拟数据全来自于实验数据。
2010年03期 v.26;No.220 19-21页 [查看摘要][在线阅读][下载 78K] [下载次数:131 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:2 ] - 邹善义;王新伟;马玉峰;刘安源;
稠油热采和沥青热采包括蒸汽辅助重力泄油(SAGD)、循环注蒸汽和蒸汽驱。热量提高了原油的温度,原油黏度降低从而有效地流向生产井。电加热过程是注蒸汽过程的一个替代过程。随着天然气价格越来越高,或天然气供应相应减少,电加热过程相对于其他热采方法经济上更具竞争力。油田最近做的阿萨巴斯卡油砂实验表明,经过优化的电加热过程可采出超过75%的稠油或沥青。通过在油层内水汽化来优化电热过程。一系列针对阿萨巴斯卡油砂的初步电加热模拟研究,可通过计算机模型实验群油藏模拟软件来实现。首先,蒸汽驱的采油增量估计是基于一个三区块概念模型;第二,建立现场比例模型来估计电极距、水的注入率和电加热速率对沥青采收率的影响。用统计工具来分析模拟结果,以确定水汽化时沥青最大化生产的最佳状态。理论模型的模拟结果表明,在阿萨巴斯卡油砂储层,水汽化导致的增产油量可高达原始石油地质储量的25%。现场比例模型的一项敏感性研究表明,在油层内水汽化适度时,最大化沥青生产要求电加热速率中等,注水速率较低,电极距较小。研究展示了未来重油/沥青生产的一项有价值的技术。另外,电加热过程可独立运作,并经济产出大量的沥青。
2010年03期 v.26;No.220 22-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 245K] [下载次数:128 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:5 ] |[阅读次数:1 ]
- 刘鹏飞;陈治坤;
本文介绍了印尼一口天然气生产井,该井用带眼衬管完井,目标油藏是一纯砂岩油藏,水平段长1155ft,储层渗透率是0.1~5mD。用设计的油基泥浆来作钻井液可防止对储层造成损害。用碳酸钙颗粒基泥饼制造出薄而可靠的滤饼。这样,钻井时储层损害最小。有人认为,没有必要清除残留在井筒里的泥浆和泥饼,只要开始生产,很容易自动清理掉。这口井投产后的结果令人失望,没有任何产量,于是决定研究泥浆对井产能的影响。计划用连续的井干预措施来消除可能存在的损害机制,并且研究其对井动态的影响。所有井干预工作步骤完成后,井开始生产。井干预措施完成后一个月进行的压力恢复测试表明,该井生产时的损害表皮系数为零。本文讨论了不同的干预措施、试验结果及每一步骤对井产能的影响,还提出了新裸眼水平井投入生产的完整方案。
2010年03期 v.26;No.220 26-28页 [查看摘要][在线阅读][下载 67K] [下载次数:227 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:2 ] - 刘青;郭兴午;赵立强;刘平礼;
传统的砂岩HCl:HF基质酸化总是先用含有HCl的前置液溶解碳酸盐,这种方法并不总是成功的,而且操作复杂。在这种情况下,很难确保酸液进入到合适的地区和合适的矿物反应,结果导致不良的区域覆盖率,较差的伤害去除效果,而酸液/岩石的不配伍致使增产效果较差。本文描述了一种新型高pH值酸液体系,它无需前置液。该体系在溶蚀和总的反应性方面具有明显的优势,能使活性酸渗透到基质深处,降低对溶蚀抑制剂的要求;最重要的是,该体系与碳酸钙作用缓慢,由此可遏制钙离子的释放和氟化钙的沉淀;该体系改善了后勤工作,降低了成本,提高了增产效果,使油田更容易实施和控制处理过程的酸化措施。
2010年03期 v.26;No.220 29-31页 [查看摘要][在线阅读][下载 151K] [下载次数:234 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:1 ]
- 吕立新;赵继军;陈日吉;刘洪涛;
KVITEBJΦRN油田是高温高压凝析气田,油层位于中侏罗纪BRENT组和下侏罗纪的砂岩中,经过几年的开采,地层压力亏空严重,造成井下情况复杂,无法进行钻井作业。为此,采用了以控制压力钻井为主的多项综合技术,较好地解决了井下钻井压力窗口窄小的难题。控制压力钻井是利用较低的钻井液密度和地面控制回压装置来调整井下压力的一项技术,能精确地控制井底压力接近或稍大于最大地层孔隙压力。同时采用支持该技术的其他配套技术:钻井液技术、不间断循环技术等,以适应高温高压环境,为钻井作业创造了一个安全的环境。该技术成功应用于KVITEBJΦRN油田的后续2口井。
2010年03期 v.26;No.220 32-35+52页 [查看摘要][在线阅读][下载 163K] [下载次数:177 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:1 ] - 黄永章;上官丰收;
主要讨论连续油管的残余弯曲力和对注入器的影响,对比了残余弯曲力的计算数值与实验测试结果的差异。这些结果可以用来调整夹持器梁的有效压力。
2010年03期 v.26;No.220 36-37页 [查看摘要][在线阅读][下载 136K] [下载次数:210 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 李庆;王敏生;
自流注水是指流体从一个地层被引流到另一个地层,以保持油藏压力的一种技术。该技术已在科威特应用了多年,油井通常要钻穿一个含水层和一个储油层,在条件合适和含水层压力较高的情况下,大量的水从含水层流至储油层。在油藏开发后期,因不可控制的压力补充方式给油藏管理带来很多难题,而且随着油藏压力下降,含水层和油层之间的压差增大,射孔时,压降下降过快,流量过高,导致含水层碎屑基岩不稳定。2007年初,科威特西部油田采用智能井工艺完成一口可控制自流注水井,提高了用自流注水工艺维持压力平衡的油藏管理能力。本文介绍了科威特智能井在自流注水井中的安装原理、设计及数据分析。
2010年03期 v.26;No.220 38-40+62页 [查看摘要][在线阅读][下载 349K] [下载次数:464 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:10 ] |[阅读次数:1 ] - 陈永红;杨远光;
介绍了新的盐基高密度无固相冲洗液在深水及近海陆架井驱替中的现场应用。新的高密度冲洗液是在新的表面活性剂的基础上开发的,以确保有效的井眼冲洗、井眼设计参数和顶替模拟。此外,加重隔离液有利于减少高泵压和井筒压差。在实例中,用常规水基冲洗液顶替,预计最大泵压9000psi,但新设计的略小于3000psi。密度大于或等于17.5ppg的高密度冲洗液在没有降低清洁效率的同时,显著减小了压差。
2010年03期 v.26;No.220 41-44页 [查看摘要][在线阅读][下载 278K] [下载次数:118 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]