- 李广播;冯霄;
针对某厂甲苯氧化装置现行的换热网络,利用夹点技术对其进行分析优化,求得夹点处物流平均温度为270℃,最小加热公用工程5 555 kW,而现行换热网络加热公用工程总计9 108.7 kW。由此可得该装置的节能潜力为3 553.7 kW,约占现行加热公用工程量的39%。针对换热网络不合理的匹配并充分考虑现行换热网络已有的结构,提出改造优化方案。改造方案可以节省加热公用工程2 890.4 kW,年节省费用334.3万元,投资回收期仅5个月,具有显著的节能和经济效果。
2012年06期 v.2;No.16 1-3+57页 [查看摘要][在线阅读][下载 979K] [下载次数:134 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:1 ] - 阚宝春;
喇嘛甸油田进入特高含水期后,集输系统管网的效率普遍降低,能耗升高。为降低集输系统管网运行能耗,通过对集输系统管网结构的分析,建立了管网的矩阵模型,利用连续性方程及能量平衡方程对矩阵模型进行求解,并应用能量平衡模型建立了管网能耗评价系统。通过应用仿真评价系统对集输管网的能耗影响因素进行分析,确定了采用经济管径作为管网评价的方法;并在实际应用中通过将实际管径和经济管径进行对比,确定了需要调整的低效管线;并以能耗最小为目标,提出了集输管网缩小管径及加强保温等优化措施,优化后集输管网能耗大幅降低,实现了集输管网的优化运行。
2012年06期 v.2;No.16 4-6+26页 [查看摘要][在线阅读][下载 739K] [下载次数:175 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:1 ] - 姜大伟;
随着外围油田加密扩边井的不断开发,机采井的能耗问题日益突出,对油田的经济开发产生了重要影响,沿用早期开发时采油工程方案中规定使用的抽油机机型已不适用,存在抽油机的载荷利用率低、机采能耗增加的矛盾。结合外围油田的开发特点,从油井载荷及产液量等两方面入手,对早期的载荷计算公式及安全系数进行修正,通过在新井工艺设计中优化工艺方案,降低抽油机机型,从而达到提高抽油机载荷利用率、降低机采能耗的目的。
2012年06期 v.2;No.16 7-8+30页 [查看摘要][在线阅读][下载 766K] [下载次数:145 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:1 ] - 陈祥伟;
通过分析注水泵的泵管压差产生原因及主要影响因素,对泵管压差与注水单耗对应关系进行了理论计算,并利用注水泵实测数据对相关参数进行了修正。通过对注水系统节能潜力进行分析,指明降低注水泵泵压、提高注水泵效两个节能方向,并给出具体节能措施。
2012年06期 v.2;No.16 9-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 495K] [下载次数:59 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]
- 廉丽英;田锦;
乌尔逊油田环状掺水集油系统受自然地理条件差(高寒),低产、低效井所占比例大,气油比低、原油凝固点高等因素影响,掺水集油系统生产能耗较高。在优选、控制掺水压力和温度不变的条件下,逐步降低单环瞬时掺水量,观察集油环回油压力、回油温度,单井回压的变化,研究影响降温集输的主控因素,摸索各集油环在不同季节的合理掺水量和极限回油温度。通过1年的现场试验,确定了影响乌尔逊油田降温集输的主控因素和各集油环在不同季节的合理掺水量,降低了掺水集油系统生产能耗。
2012年06期 v.2;No.16 12-15+57页 [查看摘要][在线阅读][下载 871K] [下载次数:89 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:6 ] |[阅读次数:2 ] - 项勇;姬瑞;梁晓亮;许明飞;蒋华;
针对大港小集油田的开发能耗现状及现存工艺的不足、设施老化腐蚀严重、运行能耗高、系统维护成本高等问题,根据采油、集输、掺水、注水、供配电等系统各环节的不同情况,通过小功率电泵电机技术、复式永磁电机节能型抽油机、注水井智能调控、泵到泵输送、管道射流除垢、油井软件计量技术、单管常温输送、节能变压器、节能控制柜一系列新工艺、新技术、新设备、新材料的集成应用,有效降低了"双高"油田的系统能耗。通过以上节能技术的集成应用,小集油田的综合能耗大幅降低,项目实施后预计年节电413.8×104kWh,降低原油损失104.3 t。节能改造后单位综合能耗比改造前减少了1 530.0 t标准煤,降低了8.5%。
2012年06期 v.2;No.16 16-20页 [查看摘要][在线阅读][下载 475K] [下载次数:91 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:1 ] - 刘全;李海梁;钟富萍;刚永恒;杜强;
昆北油田是近年来青海油田勘探开发的重要成果,随着昆北油田新区块的开发建设,急需对其原油进行密闭输送。通过对昆北油田生产原油的流向及输送方式进行技术论证,推荐出优选经济方案,优选出的联合站至花-格首站的管道建设方案可以简化地面系统,降低管线建设投资,达到节能降耗的目的,实现油田生产效益最大化。
2012年06期 v.2;No.16 21-22页 [查看摘要][在线阅读][下载 576K] [下载次数:56 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]
- 聂怀勇;
目前,加热炉年消耗天然气占油田总能耗的25%左右,是油田的用能大户,加热炉能耗的高低直接影响到油田节能减排目标的实现。因此,提高加热炉热效率、降低热损失对提高经济及社会效益有着重要的意义。通过对影响加热炉热效率的因素进行分析,找到了问题的关键,并采取了针对性措施,取得了较好的节能效果。对5台加热炉进行了试验,平均炉效由71.3%提高到81%,实现年节气30.7×104m3。
2012年06期 v.2;No.16 23-24+49页 [查看摘要][在线阅读][下载 685K] [下载次数:168 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:10 ] |[阅读次数:1 ] - 李先龙;
喇嘛甸油田套损注聚井实施套管加固作业后,偏心配注器下入时无法通过加固井段,为解决这一问题,在梭形杆偏心配注器的基础上研制出新型小直径偏心配注器。该工具与小直径封隔器配套使用,可以顺利通过加固井段,实现对聚驱套损井的分层注入。新型偏心配注器的使用完善了套损井井网注采关系,减少了无效注入,节约了聚合物用量,降低了生产成本,应用前景广阔。
2012年06期 v.2;No.16 25-26页 [查看摘要][在线阅读][下载 521K] [下载次数:56 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 詹庆亚;蒋衍志;
大庆某油田属于低渗透油田,随着油田不断开发,出现一些间歇出油、供液不足的低效井,造成抽油机运行参数匹配不合理,无功损耗大,功率因数低等问题。针对这些问题,采用抽油机伺服控制器,现场应用26口井,功率因数提高0.57,综合节电率28.24%,实现了抽油机井工况与运行参数的合理匹配,并降低了抽油机能耗。
2012年06期 v.2;No.16 27-28页 [查看摘要][在线阅读][下载 418K] [下载次数:43 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:2 ] - 王灿武;李媛媛;
疏水器在石化生产中应用广泛,每年因安装不合理产生的疏水器损坏带来的蒸汽损失及维修费用增加大量生产成本,正确安装疏水器旁通配管可维护生产安全,减少生产成本,提高经济效益。
2012年06期 v.2;No.16 29-30页 [查看摘要][在线阅读][下载 439K] [下载次数:51 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 袁海涛;王超;刘颖;
应用高辐射覆层技术可提高加热炉热效率,其作用机理就是高温热辐射原理。在工业实际应用中,利用装置生产数据进行核算,对比了管式加热炉应用高辐射覆层技术前后的燃料单耗,并对节能效果进行了经济分析。结果表明,应用高辐射覆层技术,管式加热炉热效率提高了3.3个百分点,节气率达3.88%。
2012年06期 v.2;No.16 31-33+57-58页 [查看摘要][在线阅读][下载 1168K] [下载次数:109 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:2 ]
- 刘霞;石婧;何登龙;宋宝玉;邹继艳;刘丽;
油田目前已经进入高含水期,产油量不断下降,由于受不同区块的影响,导致转油站负荷量不均匀,影响输油系统运行效率,使输油系统的能耗量不断增加。为了达到节能降耗的目的,大庆油田第二采油厂通过对中转站系统的优化调整,简化地面工艺流程,提高输油系统的负荷率,并以高效泵代替低效泵,以小泵代替大泵,利用变频调速装置提高输油泵的运行效率,达到节电的效果。对高含水的油井进行常温输送,对加热炉更换高效燃烧器,降低集输自耗气,达到节约天然气的目的。输油系统节能措施的应用为油田后期开采提供了有利的保证。
2012年06期 v.2;No.16 34-36页 [查看摘要][在线阅读][下载 620K] [下载次数:145 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:7 ] |[阅读次数:3 ] - 高峰;高亚全;金峰;王国强;彭政;娄志东;
宋芳屯油田已进入特高含水期开发,为控制无效注水和无效采出,对注水井方案进行了调整。通过降低高含水、高压层的注水量,并结合堵水措施进行平面调整,降低了高含水层的产液量;同时,对堵水后管柱进行优化设计及地面参数的及时调整,取得了较好的堵水效果,并在控制无效注采、降低油田开发成本方面获得了一定的经济效益。
2012年06期 v.2;No.16 37-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 442K] [下载次数:38 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 周文佳;
有杆抽油的系统效率是衡量有杆抽油系统性能和管理水平的综合性指标。通过统计分析抽油机井的能耗与系统效率的关系,得知某区块系统效率低于30%的井2 015口,如果提升到30%,可实现年节电6 448×104kWh,降低机采井能耗10.56个百分点。在此基础上,对提高具体区块系统效率和所采取的相应措施进行了进一步分析。
2012年06期 v.2;No.16 40-41+58页 [查看摘要][在线阅读][下载 760K] [下载次数:51 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:1 ] - 郁文;
为解决M油田特高含水期存在的层间矛盾、平面矛盾和层内矛盾,研究了封堵主力油层聚驱开采后对非主力油层水驱开发效果的影响,实践证明,封堵主力油层使层间矛盾得到一定程度的缓解;封堵注水优势通道,减少低效无效循环,能有效控制含水上升速度、提高油层动用程度,进而提高非主力油层的采收率,同时取得较好的节能降耗效果。
2012年06期 v.2;No.16 42-43页 [查看摘要][在线阅读][下载 700K] [下载次数:40 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:1 ]
- 徐桂霞;
杏西联污水处理站使用射流式浮选净化机处理污水的水质达标率低,为了从根本上解决这一问题,2001年杏西联含油污水处理站采用斜板溶气气浮技术开展了不同药剂、不同加药比例、不同溶气比及不同来水水质的试验应用。应用结果表明,斜板溶气气浮技术对含油污水中的油和悬浮物的去除率均较高,在回流比为20%,加药量为无机20 mg/L、有机2 mg/L时运行效果最佳,油和悬浮物的去除率分别为51.7%、70.6%。斜板溶气气浮对来水水质的适应能力强,在切除混凝沉降罐运行时,通过相应地提高加药量,仍可使出水水质稳定达到滤前标准。斜板溶气气浮与原有射流气浮相比,降低运行费用0.12元/m3。
2012年06期 v.2;No.16 44-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 503K] [下载次数:139 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:1 ] - 段宏臻;冷云飞;金兴明;张晓晖;倪高翔;阿太忠;
在RML油田钻井过程中,多口井在录井过程中发现了H2S。由于原来钻台H2S传感器安装位置及效验方法的不合理,使钻台H2S传感器预报的及时性和准确性均较差,给施工人员的生命安全和施工的顺利进行带来极大威胁和隐患。根据H2S密度相对较大的这个物理特征,通过对H2S传感器安装位置的改进,提高了钻台H2S预报的及时性和准确性,大大降低了施工过程的隐患,减少了因处理H2S事故而停钻造成的损失,获得了很好的社会价值和经济效益。本项技术革新解决了现场迫切要求解决的及时发现和准确预报H2S的问题。该设备便于安装,容易推广,具有非常好的实用效果。
2012年06期 v.2;No.16 47-49+58页 [查看摘要][在线阅读][下载 980K] [下载次数:43 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]